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    30 May

    充实的一个月

        这一个月是我研究生来最忙的一个月吧,先说些统计数字,呵呵。
        通宵10个以上吧,平均每天睡眠5个小时左右,完成代码量5000行(包括调试测试),完成整个系统的实现、调试、测试,花费超过8000元rmb,涉及到的东西PC上的C++编程(这是我的本行嘛),机械设计(我只是设计,图纸不是我画的^_^),机械装配(我发现我还是很喜欢跟金属的东西打交道的,钳子、扳子、锉、锤子、螺丝钉、螺丝帽,我一个人在金工场足足跟这些东西打了三天交道),还有一项最重要的跟各种各样的人打交道(我的组员、金工场师傅、老师、同学、兄弟),这个是最难的,也是能对我的项目产生最大推动作用的。
        脑子有些乱,记些流水帐吧。
        五一七天除了陪爸妈吃了2顿饭,逛了半天街,都在实验室coding,每天晚上小组讨论,评审设计、评审代码。终于在5月8号完成所有各个模块的代码。
        接下来就是调试测试,大家都很努力,不过这个阶段的进展有点慢。5月16号左右各个模块完成模块测试。
        5月12号我把机械结构的设计图纸交到金工场,跟师傅一起讨论如何加工,及图纸修改,在实验室金费的大力支持下,将金工场的加工周期由2周缩短到了1周。
        5月17日早上,开始机械结构的装配,每天朝8晚5跟师傅们一起上下班,每天手上都会有很多口子、满身油污,终于体会了为什么工人们要有劳动保护,^_^。5月19日下午,终于将整个车体的机械结构部分组装完毕,开始了最熬人的软硬件联调,也开始了连续通宵的日子。
        5月22日,车体的底层运动软硬件联调顺利通过调试、测试,我一直担心的两个重要问题都没有发生Thanks God!电机可以提供足够的扭矩带动车体,车轮那直径只有6.35mm的轴也能承受近20kg的重量,心终于放在肚子里了,呵呵。期间也有一些小的挫折,连轴器拖了我一天的进度,代码莫名其妙的错误让我郁闷了好久,车轮高低不平的问题甚至让我用上了打火机这么“先进”的工具。
        5月23日,小车下地初跑,没有加满负载,十分顺利,控制精度超过了我的预期,hi得不行了,请陪我一起通宵的一个组员吃了冷面,两人总共喝了一瓶啤酒,这可能是我长这么大一顿饭喝的最少的一次,^_^。
       5月23日中午~5月24日晚上,小小的超声波传感器连接问题让我们足足36小时寸步未移,期间出现两次严重事故,连接线直接冒烟两次,烧坏芯片多块,电容损坏不计其数,聊以欣慰的是较贵的超声波模块没有烧掉,God Bless Me 2nd Times!
       5月24日晚~5月25日凌晨,定位模块较为顺利的完成了软硬件测试,移动2m定位误差大概在5cm,接下来,避障模块很顺利的完成了软硬件联调,整个系统初步形成。期间一个组员负责开发的路径规划演示平台,进度出奇的快,演示效果也很好,让我感到十分欣慰,至少有东西可以演示了:)
       25号全天都在调试整个系统终于在下午5:00多的时候,机器人可以自主的避开障碍物,向着目标点前进了,语音识别正常,任务规划正常,避障模块正常,定位正常,貌似整个系统一切正常,正当我们准备商量明天的第一次答辩的事情时,突然发现了系统一个致命的bug,CPU使用率100%,一夜紧张的调试,一秒钟都没有休息过,然而问题还是没有解决。
        就这样带着有问题的机器人,我们来到了答辩现场,答辩的两位同学很紧张,没有讲好,不过我们还是通过了第一次校内答辩,进入了最后的一等奖答辩。这又给我们系统的调试赢得了宝贵的三天时间。
        5月26号~5月29号整个系统得到了质的提高,随着一个个bug的解决,答辩的同学也渐入佳境,对系统的理解,对讲演的感觉都逐步变的好了起来。
        29号中午12:00我们将我们的机器人带到了最终的答辩现场,19位全校各院系牛牛的评委,16组全校最优秀的项目组,齐聚一堂。展开了最后的角逐,终于轮到我们了,讲解流利、简单明了,演示一切顺利,只是回答评委提问的环境略有瑕疵,现在我正等待最后的结果,不过我一点也不焦急,因为这一次我没有任何遗憾,我们的辛苦劳动全部展现在评委,全校师生面前,在决策上也没有犯明显的错误,呵呵,无怨无悔!辛苦值了。不过真的希望能得到一个一等奖,这样我的一个组员小妹就能保研了,^_^,(就可以继续跟着我干活了)。
        很感谢一起跟我没日没夜一起拼命干活的师弟师妹们,你们完美的完成了各个模块的工作是整个系统搭建起来的基础;很感谢金工场的师傅们,你们帮我抢出了7天的调试测试时间(虽然我给了加急费);感谢帮过我的兄弟们,大脖子,王峰,顺顺,没有你们整个系统不可能完成;衷心的感谢周老师,项目经费只需要我的口头申请您就毫无犹豫的批给了我,跟这样的老师干活爽,苦点累点也值了;很感谢吴老师,虽然整个项目的开发期间您只跟我谈过两次话,但我知道VR的大Boss是您,要是没有您背后的支持我们是不会这么顺利的。
        现在,彻底颓了,昨晚通宵WOW,今天睡到下午1点,呵呵。接下来的一个星期我要好好打球、好好喝酒、好好玩游戏,好好放松。然后该准备发Paper了,嗯,现在心里好有成就感!!

    Comments (2)

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    skysnowwrote:
    你好!看到你的日志里有这样的信息,“机器人可以自主的避开障碍物,向着目标点前进了”。不知道是怎么实现的呢?机器人怎么知道是目标点还是障碍物?呵呵,正在做这方面的课题,没有头绪阿!谢谢!
    18 May
    skysnowwrote:
    你好!看到你的日志里有这样的信息,“机器人可以自主的避开障碍物,向着目标点前进了”。不知道是怎么实现的呢?机器人怎么知道是目标点还是障碍物?呵呵,正在做这方面的课题,没有头绪阿!谢谢!
    18 May

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